孤岛采油厂优选转周时机、优化配套技术、低效聚驱转热采、实行个性化管理
110万吨稠油产量稳居首位
本报记者顾松通讯员李海鹰
2014年10月13日  来源:黄三角早报
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  中石化重点先导试验项目——孤岛油田中二北馆5稠油化学蒸汽驱。 本报通讯员 王国章 摄
     110万吨的年产量,让孤三区成为孤岛采油厂原油产量最高的管理区,而在其产量结构中,稠油又以30万吨的年产量占到了全区原油产量的三分之一,地位可谓举足轻重。
  截至7月底,孤岛采油厂孤三区稠油转周增油较去年同期增加0.569万吨,日油水平增加17吨,稠油产量的持续向好得益于孤三区在稠油热采转周工作中的精细管理。

  优选转周时机,注汽效果事半功倍
  转周井和转周时机的选择,直接影响注汽效果。面对每年80余井次的转周计划,孤三区不断摸索规律,做好稠油井转周的优化筛选。
  转周井的选择依据“两线”、“三期”,“三期”即转周初、中、后期;“两线”即测井曲线、驱替特征曲线。据此,优先选择构造高部位、砂厚大于8米,剩余可采储量大,含水小于90%,日油低于3吨,液面较深,油汽比较高、周期产油高的稠油井转周。
  转周时机的把握也关系到经济效益的好坏,转周过早不能充分利用上周期的热能,造成资源浪费;转周过晚油井产量较低,经济效益变差。
  孤三区结合以往转周井的成功经验,确定出油量、液量、含水、温度“四场”的经济值:温度〈40℃,日油水平〈5吨,综合含水〈90%,动液面低于800米,将其确定为最佳转周时机。
  GDD21-2井为D22-1蒸汽驱井组一线受效井,在D22-1井因事故无法正常注汽后,结合最佳转周时机动态图版分析,认为GDD21-2井为周期末生产,井况完好,且构造位置高,砂层厚度大,剩余油富集,此时利用汽驱的剩余能量对该井实施吞吐引效,一定可以借力双赢。实施后,日油达到21吨,含水仅为56.9%,截止目前累增油9692吨。
优化配套技术,为问题井对症下药
  高压难注、低压易窜、水侵是稠油热采单元多轮次吞吐后不可避免会遇到的难题。针对不同区域开发特点,孤三区对症施药,优化开发技术,让高压难注井区“注得进、采得出”,低压易窜井区“注得好、产量高”。
  东16-1井区和东24-3井区过渡带区域泥质含量在12%以上,渗透性较差,注汽压力高、产液量低、周期效果差。为提高该区域的开发效果,在注汽前实施地层预处理,采用酸化、大剂量地填等工艺技术,降低注汽压力,提高注汽效果。
  低压易窜井区实施“多井有序吞吐”,即把开发单元内相互连通的井组合在一起,按照一定的顺序注汽,避免井间汽窜,减少热量损失,有效补充地层能量。近年来,孤三区在中二北馆5稠油单元18个井组实施多井有序吞吐,生产天数比上一周期多出34天,周期产油增加307吨。
  东区Ng3稠油区受水侵影响严重,含水最高达97%以上。孤三区对其实施整体调堵技术,对水侵一线油井提液排水,水侵二线油井采用无机凝胶化学封堵,构筑环形封堵屏障封堵水侵通道,水侵三线油井通过氮气调剖提高吞吐效果。
  目前共整体调堵5井次,平均单井日油上升5.3吨;综合含水下降了11.4个百分点;平均有效期已达到249天,累积增油5045吨。
  低效聚驱转热采“禁区”变“特区”
  对于吸聚量少、原油粘度高、剩余储量高的低效聚合物驱,能否采用蒸汽吞吐开发?这个思路曾经一度受到质疑。因为从理论上讲,聚合物驱的适合温度在45-70℃内比较合适,高温下,聚合物的稳定性会受到破坏,使驱油效果大打折扣。
  运用非达西渗流机理,技术人员对中二北馆3-4单元馆33层低效聚驱展开可行性攻关。蒸汽吞吐加热半径一般为30-40米,馆33层系井距平均在200米以上,蒸汽吞吐引效应该不会对段塞形成质量产生很大影响。
  第一口实施蒸汽吞吐的低效聚驱试验井是GD2-29-537井。该井原油粘度5990毫帕秒,生产馆32-3层,与注入井GD2-31-18井相距280米。由于馆32层和馆33层相对注入量仅为0.3%,注入效果较差,得不到能量补充的GD2-29-537井一段时间后产量大幅下降,日产油由上返后的9吨下降到3吨。
  2010年7月,GD2-29-537井开始蒸汽吞吐引效试验,实施后,日油能力由3.7吨上升到17吨,累计增油3884吨。而且试验证明,在GD2-29-537井实施蒸汽吞吐前后,注聚井GD2-31-18的阻力系数仍然由0.95提高到1.09,可见段塞质量并没有受到破坏。
  GD2-29-537井的试验成功验证了低效聚驱转换开发方式的可行性,这一经验迅速在孤三区5口低产低效聚驱井推广应用,实施后日油能力由19.4吨上升到60.9吨。
  低效聚驱转热采让以往的“禁区”摇身一变成为增油“特区”。
  打造蒸汽驱 先导试验精品
  中石化重大先导试验——中二北馆5化学蒸汽驱一直倍受关注。这一试验将使试验区采收率达到53.4%,较目前提高18.1%。对于处在高含水高轮次吞吐后的稠油油藏,这无疑又是一次提高采收率的新探索、新突破。
  为提高蒸汽驱开发效果,承担注汽任务的孤三区通过实施“把脉问诊”单井分析、“定液控温”井组调整、“四场调控”整体调整,对蒸汽驱井实行个性化管理,摸索开发规律。
  “把脉问诊”单井分析是把油井当作生命体进行护理,每天录取温度、套压等参数,像“量体温”、“测血压”一样进行诊断,同时借助《采油队地质资料管理系统》、《开发业务平台3.0》等软件,对“头疼脑热”井进行诊断治疗,确保蒸汽驱井时时处于健康状态。
  为摸索最佳采注比,保证蒸汽带有效扩展,孤三区对蒸汽驱实施“四场调控”整体调整,即根据温度、压力、干度、饱和度“四场”变化实施“扶”、“排”、“引”、“调”等措施。如针对蒸汽驱内16口热连通程度较低的低液井,对其实施补孔等“引”效措施后,均呈现良好的见效趋势。
  此外,针对蒸汽驱油井动态变化快、变化大,尤其对温度非常敏感的特性,孤三区实施“定液控温”法,即通过调整生产压差,在保证液量恒定的基础上控制好井温,保障蒸汽均衡推进。
  目前先导试验区小井组已注入1381天,日产油由汽驱前的21.1吨上升到目前的65.4吨,累增油8.53万吨,大井组已注入1227天,日产油由汽驱前的58.7吨上升到目前的86.5吨,累增油7.25万吨。


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